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減小不銹鋼日本SMC氣缸活塞桿的形位誤差你有什么辦法
因為不銹鋼日本SMC氣缸活塞桿導(dǎo)套之間的配合遇到了沖裁從而直接影響了不銹鋼活塞桿導(dǎo)套的加工要求,由于不銹鋼活塞桿導(dǎo)套的形位公差有著非常嚴格的要求,因此配合的空隙不可以選擇大的,這樣很容易給制造模具帶來一定的困難,那么樣才能夠解決這一難題呢,我們可以從這兩方面出發(fā)來考慮:
1.通過改變不銹鋼活塞桿導(dǎo)套的固定方案,比較普遍的方法就是將導(dǎo)套改變設(shè)計成法蘭的形狀,在進行裝配的時候調(diào)整沖裁間隙,之后再使用螺釘將導(dǎo)柱導(dǎo)套逐一固定。
2.將不銹鋼活塞桿導(dǎo)套的安裝孔使用配鏜方法重新進行加工,這樣的目的是為了減少兩孔之間距離誤差。
1、將精密日本SMC氣缸活塞桿的部位清洗干凈,然后用濕泥巴將拉痕四周圍住。
2、選用直徑2.5mm的焊條,將電焊機電流調(diào)120A,采取直線運條法平穩(wěn)施焊。
3、全部焊完之后,將泥巴與熔渣干凈,用粗銼沿活塞桿圓周進行進行修銼并留0.1-0.2mm的加工余量。
4、將一個外徑185mm、內(nèi)徑125mm、長150mm的圓筒當(dāng)靠模(活塞桿外徑125mm),沿軸線鋸開,一個為粗模,另一個為精模。
5、在精密日本SMC氣缸活塞桿粗模內(nèi)壁涂上一層薄薄的紅印油,接著將粗模緊靠在精密活塞桿待修部位上沿軸線往復(fù)磨合幾,然后用細銼將活塞桿上較重的紅印銼掉。如此反復(fù)修銼,Z后留0.04-0.07mm的加工余量。
6、再用320目的砂條蘸煤油配合精模將活塞桿修磨規(guī)定尺寸[1] 。
7、Z后用砂布背面蘸煤油進行手工拋光。經(jīng)測量,Z大誤差僅為0.03mm。
該精密活塞桿修復(fù)后,經(jīng)過一年半的使用,變幅液壓缸始終沒有出現(xiàn)過外漏現(xiàn)象,同時光滑、無銹斑。